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風(fēng)機選型與安裝

河北負(fù)壓風(fēng)機價格高壓變頻器在濰鋼集團風(fēng)機應(yīng)用論脫硫增壓風(fēng)機C

摘 要:本文綜述了高壓變頻器在煉鐵廠部分風(fēng)機上的應(yīng)用情況,對改造過程、改造前后的耗電及設(shè)備運行情況進行了對比后,最終交流變頻調(diào)速器,以其適用性強、可靠性高、操作方便、減少噪聲、保護設(shè)備等優(yōu)勢,受到用戶的好評。
關(guān)鍵字:風(fēng)機、變頻、風(fēng)道、可靠性、減少噪聲、保護設(shè)備

濰鋼煉鐵廠風(fēng)機變頻器運行現(xiàn)場
一、前言
  濰鋼集團公司煉鐵廠現(xiàn)有4座高爐2條燒結(jié)生產(chǎn)線,高爐冶煉既連續(xù)不間斷作業(yè),同時又是用電耗能大戶。隨著國家節(jié)能減排政策的出臺,企業(yè)節(jié)能改造勢在必行。高壓交流變頻調(diào)速技術(shù)是上世紀(jì)90年代迅速發(fā)展起來的一種新型電力傳動調(diào)速技術(shù)。2008年1月我廠采用北京合康億盛公司產(chǎn)的10kV和6kV變頻器用于交流電機的變頻調(diào)速,其技術(shù)和性能遠遠勝過以前采用的調(diào)速方式(如串級調(diào)速、液力耦合器調(diào)速、轉(zhuǎn)子水阻調(diào)速等)。我公司選用的合康高壓變頻器在煉鐵廠4號高爐熱風(fēng)爐1#助燃風(fēng)機、爐前除塵風(fēng)機、原料除塵風(fēng)機、1#2#噴煤收塵風(fēng)機、1#燒結(jié)機尾除塵風(fēng)機共6臺設(shè)備進行第一期節(jié)能改造,并在5月份陸續(xù)安裝調(diào)試完成,穩(wěn)定運行至今。使我公司成為國產(chǎn)高壓變頻器的品牌基地。
二、工況簡述
  我公司4#高爐熱風(fēng)爐是為1300m3高爐配套的內(nèi)頂燃式熱風(fēng)爐,格子磚為蓄熱載體,以燃燒高爐煤氣為主,燃燒制度為兩燒一送,拱頂?shù)臏囟瓤蛇_到1300℃,煙道溫度在規(guī)定的時間內(nèi)達到300℃,為高爐送風(fēng)的溫度為1100℃左右。助燃風(fēng)機的作用是抽取大氣中的空氣,引入熱風(fēng)爐中為其助燃。風(fēng)機型號為9-28-14D,全壓40800-12000Pa,電機型號YKK450-4 10kV 400kW ,燒爐需用風(fēng)量10萬m3/h 風(fēng)壓:4kPa 換爐時6kPa,風(fēng)機進風(fēng)閥開度在30%,改造前通過調(diào)節(jié)風(fēng)機進風(fēng)閥開度和放散閥開度滿足工藝要求,在調(diào)整過程中容易產(chǎn)生喘震現(xiàn)象,對設(shè)備危害性大,并且風(fēng)機運行噪音大,電機低負(fù)載率功率因數(shù)低耗能大。
  高爐出鐵時會有大量的黃煙,并伴有廢氣和灰塵,4#高爐是1300m3,每天出11爐鐵水,每次大約50分鐘,間隔30分鐘,通過爐前除塵風(fēng)機引出由布袋除塵進行處理。改造前通過調(diào)整液力耦合器轉(zhuǎn)速控制布袋除塵箱體壓差調(diào)整除塵效果,出鐵時高轉(zhuǎn)速,不出鐵時低轉(zhuǎn)速。為了保護電機設(shè)備,進風(fēng)閥開度50%,設(shè)備利用率大大降低。
  為高爐生產(chǎn)所供的原料,進爐前需篩分,4#高爐供料工程大小料倉18個,因篩分產(chǎn)生的揚塵點近百個。原料除塵風(fēng)機的作用是把上料過程中產(chǎn)生的灰塵集中收集處理。改造前電機電流大溫度高風(fēng)機進口閥開度只能在50%,限制了除塵效果。
  我廠4#高爐年產(chǎn)百萬噸以上,為節(jié)能減排,2008年5月首先對熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機、爐前和原料除塵風(fēng)機所配置的10kV400kW、10kV1120kW、10kV1000kW電機進行變頻改造,目前運行情況良好,而且調(diào)節(jié)簡單、省時省力,耗電量比改造前明顯減少。
三、變頻前后耗電情況對比
  我廠于2008年5月起開始將高壓變頻器應(yīng)用在4號高爐1#助燃風(fēng)機、爐前除塵風(fēng)機、原料除塵風(fēng)機的節(jié)能改造,目前高壓變頻運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,平均節(jié)電率達到30%以上,取得了顯著的經(jīng)濟效益。表1是我廠安裝高壓變頻前后數(shù)據(jù)對比。(注:其它3臺的數(shù)據(jù)還在檢測中)
  表1淮鋼集團煉鐵廠安裝高壓變頻前后數(shù)據(jù)對比


四、可靠性
  經(jīng)過對4號高爐爐前除塵原工程進行分析,對原工程的風(fēng)壓、風(fēng)量控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié),由變頻器對電機本身進行調(diào)速,最后達到工況要求值。液力耦合器本身能耗達10%左右,而且需要油泵及冷卻水來輔助運行,故障率較高,維護成本高,特別是在夏季因耦合器產(chǎn)生熱量較大,需加入四組冷油器,用循環(huán)水強降溫,水消耗量大,資源浪費嚴(yán)重。原料除塵工程沒有液力耦合器,只有進風(fēng)閥。直接由變頻器對電機本身進行調(diào)速。變頻器設(shè)備接入用戶側(cè)高壓開關(guān)和擬改造電機之間,變頻器控制分為遠程和就地操作。為了充分保證工程的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在變頻回路故障時將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,且切換方式為手動切換。電機、高壓斷路保留了用戶原有設(shè)備。我們保留了原操作工程,變頻器故障時,電機手動切換到工頻運行后,操作工按照改造前的操作達到工況要求。變頻器及其工頻旁路開關(guān)由變頻器整體配套提供。改造后操作簡單,避免了因操作失誤引發(fā)的事故。進風(fēng)閥全開,減少風(fēng)道的振動,通過變頻調(diào)速后啟動制動平穩(wěn),沒有大電流的波動,不對設(shè)備產(chǎn)生沖擊,延長使用壽命,降低了故障率。

爐前出鐵場除塵風(fēng)機現(xiàn)場
  針對4高爐助燃風(fēng)機特殊工藝要求:3座熱風(fēng)爐兩燒一送,約2小時換爐一次,換爐操作時間約10分鐘,這期間需要頻繁開關(guān)多個閥門,重要的是控制好風(fēng)壓、風(fēng)量。所以改造過程中現(xiàn)場操作箱除保留緊急停機按鈕和必要的信號指示外,其余頻率給定、電流顯示、故障指示接入上位機通過PLC控制,提高了可靠性。進風(fēng)閥全開,控制電機轉(zhuǎn)速滿足工藝要求,喘震現(xiàn)象完全消除,噪音降低改善了周圍環(huán)境。



[論文關(guān)鍵詞]繼電保護 電流互感器 飽和
  [論文摘要]介紹湛江發(fā)電廠脫硫增壓風(fēng)機CT飽和引起各種電流繼電器誤動的原因,分析電流互感器飽和對電磁式電流繼電器、晶體管或集成電路構(gòu)成的模擬式電流繼電器和微處理機構(gòu)成的數(shù)字式電流繼電器動作行為的影響。論述幾種防止和抗御電流互感器飽和的方法和對策,如在較高一級的電壓等級中的供電側(cè)采取分列運行的方式以減少短路電流等。給出選擇合適的保護裝置和在新建工程中選擇電流互感器的一些原則。

  
  一、引言
  2008年,湛江發(fā)電廠出現(xiàn)過廠用大容量電動機(脫硫增壓風(fēng)機)啟動時差動保護誤動作的情況。究其原因,除個別是因為整定值的問題外,大多數(shù)是因電流互感器特性不理想甚至飽和而導(dǎo)致的。
  眾所周知,設(shè)計規(guī)程中對電流互感器的選型有嚴(yán)格的規(guī)定,要求保護用的電流互感器在通過15倍甚至是20倍額定電流的情況下,誤差不超過5%或10%,即不出現(xiàn)飽和。而上面提及的出現(xiàn)差動保護誤動的情況,無一例外地都選用了保護級的電流互感器。經(jīng)過對 我廠的大容量電動機起動電流的核算,最大容量的電動機啟動時電流大概是開關(guān)額定電流的3~5倍,遠達不到電流互感器額定電流的15倍。那為什么差動保護還會因為電流互感器飽和而誤動呢?以下是筆者對問題的一點思考。
  
  二、已建成廠用工程中防止TA飽和的方法與對策
 。ㄒ唬┫拗贫搪冯娏
  在已建成廠用工程中可在較高一級的電壓等級中就采取分列運行的方式以限制短路電流。分列運行后造成的供電可靠性的降低可通過備用電源自動投入等方式補救。在新建工程中短路電流過大可采取串聯(lián)電抗器的做法來限制短路電流。
 。ǘ┰龃蟊Wo級TA的變比
  不能采用按負(fù)荷電流的大小確定保護級電流變比的方法,必須用保護安裝處可能出現(xiàn)的最大短路電流和互感器的負(fù)載能力與飽和倍數(shù)來確定TA的變比。增大了保護級TA的變比能夠有效的解決電流互感器特性不理想甚至飽和。湛江電廠脫硫增壓風(fēng)機6KV開關(guān)采用增大保護級TA的變比徹底解決了差動保護誤動的隱患。但增大了保護級TA的變比后會給繼電保護裝置的運行帶來一些負(fù)面影響,主要是不利于TA二次回路和繼電保護裝置的運行監(jiān)視。
 。ㄈp小電流互感器的二次負(fù)載
  1.選用交流功耗小的繼電保護裝置。電磁型的電流差動繼電器的交流電流功耗每回路可達8VA,而微機型繼電器(如MDMB1系列)的交流電流功耗每回路僅0.5VA,相差一個數(shù)量級,應(yīng)選用交流功耗小的繼電保護裝置。
  2.盡可能將繼電保護裝置就地安裝。TA的負(fù)載主要是二次電纜的阻抗,將繼電保護裝置就地安裝,大大縮短了二次電纜長度,減小了互感器的負(fù)擔(dān),避免了飽和。另外,就地安裝后,還簡化了二次回路,提高了供電可靠性。就地安裝方式對繼電保護裝置本身有更高的要求,特別是在惡劣氣候環(huán)境下運行的能力和抗強電磁干擾的性能要好。
  3.減小TA的二次額定電流。由于功耗與電流的平方成正比,將二次額定電流從5 A降至1 A,在負(fù)載阻抗不變的情況下,相應(yīng)的二次回路功耗降低了25倍,互感器不容易飽和。
  減小了TA的二次額定電流也會對繼電保護裝置產(chǎn)生負(fù)面影響,二次電流減小后,必須提高繼電器的靈敏度,而靈敏度和抗干擾能力是一對矛盾。對于就地安裝的繼電保護裝置,由于二次電流電纜的長度很短,現(xiàn)場的電磁干擾水平又比較高,仍以選用二次額定電流為5 A的互感器為好。
 。ㄋ模┎捎每癸柡湍芰姷睦^電保護裝置
  1.采用對電流飽和不敏感的保護原理或保護判據(jù)。例如,采用相位判別原理的繼電器比采用幅值判別原理的繼電器的抗TA飽和的性能要好,因為即使在嚴(yán)重飽和狀態(tài),正確地恢復(fù)電流的相位還是比較容易的;又如,采用負(fù)序過電流判據(jù)比采用相過電流判據(jù)的抗飽和性能要好,因為飽和狀態(tài)下剩余電流的負(fù)序分量相對于靈敏的負(fù)序電流整定值是足夠大的。當(dāng)然,負(fù)序電流保護存在著TA二次回路斷線時容易誤動作、三相對稱故障時會拒動、不易整定配合的缺點,要增加附加判據(jù)來克服。
2.采用對TA飽和不敏感的數(shù)字式保護裝置。如前所述,瞬時值判別比平均值判別或有效值判別的抗TA飽和的性能要好。對于帶時限的保護,電流的非周期分量對繼電器的動作正確性和準(zhǔn)確性的影響不大,采用全電流判別比采用工頻分量判別的抗TA飽和性能要好。
  3.有效地利用電流不飽和段的信息。TA在電流換向后的一段時間內(nèi)不飽和,在短路開始的1/4周期內(nèi)也不飽和,可以有效地加以利用。采用快速保護判據(jù),在電流飽和前就正確地做出判斷(例如高阻抗電流差動繼電器)是一種典型的抗TA飽和做法。采用貯能電容或無源低通濾波器對飽和電流波形進行削峰填谷以縮小電流波形的間斷角也是一種簡單有效的辦法。
  
  三、結(jié)語
  為了避免差動保護的電流互感器大容量電動機啟動時因電流過大出現(xiàn)飽和而導(dǎo)致差動保護誤動作,除了在設(shè)備選型上要確保選用容量足夠的保護級電流互感器外,還可根據(jù)電流互感器的伏安特性曲線和現(xiàn)場實測的電流互感器二次回路負(fù)載阻抗計算出電流互感器的飽和點,以此推算出在最大可能出現(xiàn)的穿越電流作用下,電流互感器是否會飽和以及差動保護是否會誤動作。如計算結(jié)果顯示電流互感器確會因較大穿越電流而飽和,則應(yīng)更換更大容量的電流互感器,或?qū)㈦娏骰ジ衅鞫位芈返碾娎|截面加粗,以減小二次負(fù)載的阻抗,保證差動保護的可靠性。湛江電廠脫硫增壓風(fēng)機6KV開關(guān)通過增大保護級TA的變比徹底解決了差動保護誤動的隱患,并且正在運行的斷路器和繼電保護裝置沒有更換掉因此兼顧了經(jīng)濟性。
  
  參考文獻:
  [1]賀家李、宋從矩,電力工程繼電保護原理[M]. 第2版.北京:水利電力出版社,1985.



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