一、前言 變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)已被應(yīng)用于各行各業(yè),我公司于2004年起開始將高壓變頻器應(yīng)用于水泥行業(yè)的電機節(jié)能改造,至今已成功用于水泥廠窯尾通風機、高溫風機、窯頭EP風機、生料磨循環(huán)風機的節(jié)能改造,取得了許多成功的改造經(jīng)驗,并取得了顯著的經(jīng)濟效益。200" />

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車間安裝負壓風機湖北三環(huán)高壓變頻器在葛州壩水泥廠風機高壓變頻

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一、前言
  
  變頻調(diào)速技術(shù)現(xiàn)已被應(yīng)用于各行各業(yè),我公司于2004年起開始將高壓變頻器應(yīng)用于水泥行業(yè)的電機節(jié)能改造,至今已成功用于水泥廠窯尾通風機、高溫風機、窯頭EP風機、生料磨循環(huán)風機的節(jié)能改造,取得了許多成功的改造經(jīng)驗,并取得了顯著的經(jīng)濟效益。2006年1~2月,我公司對葛州壩水泥廠3#、5#窯的窯尾高溫風機及窯頭EP風機成功進行了變頻改造,下面對改造情況作一總結(jié)。
  
  二、變頻調(diào)速節(jié)電原理
  
  異步電動機的變頻調(diào)速是通過改變定子供電頻率f來改變同步轉(zhuǎn)速而實現(xiàn)調(diào)速的,在調(diào)速中從高速到低速都可以保持較小的轉(zhuǎn)差率,因而消耗轉(zhuǎn)差功率小,效率高,是異步電動機的最為合理的調(diào)速方法。
  
  由公式 n=60f/p(1—s)
  
  可以看出,若均勻地改變供電頻率f,即可平滑地改變電動機的同步轉(zhuǎn)速。異步電動機變頻調(diào)速具有調(diào)速范圍寬、平滑性較高、機械特性較硬的優(yōu)點,目前變頻調(diào)速已成為異步電動機最主要的調(diào)速方式,在很多領(lǐng)域都獲得了廣泛的應(yīng)用。
  
  變頻調(diào)速具有如下顯著的優(yōu)點:
  
 。1)由設(shè)備設(shè)計余量而導(dǎo)致“大馬拉小車”現(xiàn)象,因電機定速旋轉(zhuǎn)不可調(diào)節(jié),這樣運行自然浪費很大,而變頻調(diào)節(jié)徹底解決了這一問題;
  
 。2)由負載檔板或閥門調(diào)節(jié)導(dǎo)致的大量節(jié)流損失,在變頻后不再存在;
  
 。3)某些工況負載需頻繁調(diào)節(jié),而檔板調(diào)節(jié)線性太差,跟不上工況變化速度,故能耗很高,而變頻調(diào)節(jié)響應(yīng)極快,基本與工況變化同步;
  
 。4)異步電動機功率因數(shù)由變頻前的0.85左右提高到變頻后的0.95以上;
  
 。5)可實現(xiàn)零轉(zhuǎn)速啟動,無啟動沖擊電流,從而降低了啟動負載,減輕了沖擊扭振。
  
  (6)高壓變頻器本身損耗極小,整機效率在97%以上。
  
  對離心式風機而言,流體力學(xué)有以下原理:輸出風量Q與轉(zhuǎn)速n成正比;輸出壓力H與轉(zhuǎn)速n2正比;輸出軸功率P與轉(zhuǎn)速n3正比;即:
  
  Q1/Q2=n1/n2
  
  H1/H2=(n1/n2)2
  
  P1/P2=(n1/n2)3
  
  當風機風量需要改變時,如調(diào)節(jié)風門的開度,則會使大量電能白白消耗在閥門及管路工程阻力上。如采用變頻調(diào)速調(diào)節(jié)風量,可使軸功率隨流量的減小大幅度下降。變頻調(diào)速時,當風機低于額定轉(zhuǎn)速時,理論節(jié)電為
  
  E=〔1-( n′/n)3〕×P×T (kWh)
  
  式中: n-額定轉(zhuǎn)速
  
  n′—— 實際轉(zhuǎn)速
  
  P——額定轉(zhuǎn)速時電機功率
  
  T——工作時間
  
  可見,通過變頻對風機進行改造,不但節(jié)能而且大大提高了設(shè)備運行性能。以上公式為變頻節(jié)能提供了充分的理論依據(jù)。
  
  三、窯尾高溫風機工程簡介
  
  葛州壩水泥廠生產(chǎn)線為干法懸窯,其窯燒成工程流程簡圖如圖1所示。
  
  高壓變頻典型應(yīng)用實例

  旋窯是一個有一定斜度的圓筒狀物,預(yù)熱機來的料從窯尾進入到窯中,借助窯的轉(zhuǎn)動來促進料在旋窯內(nèi)攪拌,使料互相混合、接觸進行反應(yīng),物料依靠窯筒體的斜度及窯的轉(zhuǎn)動在窯內(nèi)向前運動。窯內(nèi)燃燒產(chǎn)生的余熱廢氣,在窯尾高溫風機的作用下,通過預(yù)熱器對進入窯尾前的生料進行預(yù)熱均化,降溫后的余熱廢氣再通過高溫風機抽出進入廢氣處理(除塵及排出)。
  
  葛州壩水泥廠的3#、5#窯,日產(chǎn)分別為2000t、2500t,到現(xiàn)在運行已近多年。生產(chǎn)線原配置的余熱發(fā)電機組,由于發(fā)電成本較高,現(xiàn)已停產(chǎn)。
  
  日產(chǎn)2500t的5#窯生產(chǎn)線,高溫風機電機配置為6kV1600kW,窯尾EP風機配置為6kV280kW。日產(chǎn)2000t的3#窯生產(chǎn)線,高溫風機電機配置為6kV1400kW,窯尾EP風機配置為6kV260kW。在高溫風機的電機與風機之間,配有液力耦合器對風機進行調(diào)速,整個工藝過程主要是通過DCS的控制來調(diào)節(jié)液力耦合器的速度從而調(diào)整風機的風量,達到控制窯內(nèi)負壓。窯尾EP風機依靠風門來進行調(diào)節(jié)。
  
  由于使用年限較長,目前液力耦合器漏油嚴重,運行中每天需加油2~3次,以補充漏油,油面調(diào)整的控制回路失靈不能自動調(diào)節(jié),在運行中靠手動調(diào)節(jié)置于固定轉(zhuǎn)速比。在運行是時仍靠風機擋板進行風量調(diào)節(jié),當窯工程工況變化較大時,現(xiàn)場值班人員根據(jù)中控制室的指令對液力耦合器的勺桿進行手動調(diào)節(jié),運行操作非常不便。
  
  前段時間,水泥廠準備對兩條生產(chǎn)線進行提產(chǎn),但由于高溫風機中液力耦合器漏油嚴重,出力受到限制,不具備提產(chǎn)的條件,故提產(chǎn)一直未能實現(xiàn)。
  
  2006年1~2月,我公司為該水泥廠2000t、2500t兩條生產(chǎn)線的高溫風機及窯頭號EP風機進行了變頻調(diào)速改造,目前運行情況良好,2000t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達2300t,2500t的生產(chǎn)線的產(chǎn)量目前達2900t,而高溫風機變頻調(diào)節(jié)的耗電量還稍少于原液力耦合器調(diào)節(jié)的耗電量。
  
  四、高溫風機變頻改造方案
  
  經(jīng)過對原工程進行分析,對原工程的風壓控制由原來的液力耦合器調(diào)節(jié)改為變頻器調(diào)節(jié),即取消原液力耦合器,將電機與液力耦合器之間用一連接軸取代液力耦合器連通,而由變頻器對電機本身進行調(diào)速,最后達到調(diào)整窯尾預(yù)熱器(高溫風機入口)的壓力為工況要求值。
  
  變頻器設(shè)備接入用戶側(cè)高壓開關(guān)和擬改造電機之間,如圖2所示,變頻器控制接入原有的DCS工程,由DCS工程來完成正常操作。
  

  圖2 變頻器連接圖

  為了充分保證工程的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在故障時將電機切換至工頻狀態(tài)下運行,且切換方式為自動切換。變頻器故障時,電機自動切換到工頻運行,這時風機轉(zhuǎn)速會升高,風壓會發(fā)生很大變化,影響窯內(nèi)物料的煅燒質(zhì)量,故此時應(yīng)及時在DCS上對高溫風機的風門進行及時調(diào)節(jié),降低風機輸出風量至工況要求值。
  
  變頻器及其工頻旁路開關(guān)由變頻器整體配套提供。電機、高壓斷路保留了用戶原有設(shè)備。
  
  根據(jù)水泥廠提供的負載參數(shù)及運行工況,我公司為3#窯尾高溫風機配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號SH-HVF-Y6K/1800,隔離變壓器容量1800KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。為5#窯尾高溫風機配置SH-HVF系列高壓變頻器,其主要參數(shù)為:變頻器型號SH-HVF-Y6K/2000,隔離變壓器容量2000KVA,旁路開關(guān)柜容量400A。
  
  五、改造過程簡述
  
  由于原電機控制為液力耦合器調(diào)速,為了安裝變頻器,必須重新設(shè)計變頻器專用房。根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,我們選擇在高壓配電室旁另建一變頻器專用房,此地方距高壓室較近,動力電纜敷設(shè)方便。
  
  由于現(xiàn)場灰塵較大,而變頻器為強迫風冷,設(shè)備內(nèi)空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,在房間通風設(shè)計上,設(shè)計了兩扇大面積專用進風窗,房間不另設(shè)其它窗口,基本上是密閉設(shè)計。通風窗采用專用過濾棉濾網(wǎng),這樣使進入變頻器室內(nèi)的空氣經(jīng)過通風窗濾灰,進入變頻器室內(nèi)的灰塵大大減小。
  
  由于本變頻器功率較大,為保證足夠的通風冷卻效果,在變壓器柜頂和功率柜頂分別獨立安裝了一整體風罩,與各自的出風口連成整體,保證變頻器整體冷卻通風要求。
  
  為減小安裝成本,動力電纜保留了原高壓柜至電機的電纜,將電纜原接線由高壓柜牽至變頻器,再重新由高壓柜到變頻器敷設(shè)一根動力電纜,由于變頻器房緊鄰高壓室,此電纜長度較短。
  
  變頻改造后,由于需要取消原液力耦合器,我們按照液力耦合器的聯(lián)接尺寸設(shè)計制作了一套直接連接軸來代替液耦。連接軸的基座安裝尺寸、軸連接中心尺寸、軸徑尺寸、軸與電機及風機側(cè)的連接靠背輪均與原液耦一致,安裝時,僅需將原液耦拆除,將連接軸代替液力耦合器,現(xiàn)場僅作少量調(diào)整即可達到安裝要求,而不用對風機及電機作任何調(diào)整,安裝方便快捷。
  
  六、變頻改造節(jié)能情況
  
  變頻改造前后,我們對相應(yīng)的運行數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計,現(xiàn)將部分數(shù)據(jù)分析整理如下。
  
  5#窯風機改造前后對比表
  

  

  3#窯風機改造前后對比表
  

  

  注:上述數(shù)據(jù)為改造后窯工程產(chǎn)量增加的條件下風機耗電對比,由于現(xiàn)在產(chǎn)量提高,風機耗電量下降不多,從上兩表中可計算出各風機相應(yīng)的節(jié)電功率。
  
  5#窯高溫風機節(jié)電功率: 1550-1500=50(kW)
  
  5#窯窯尾EP風機節(jié)電功率: 154-100=54(kW)
  
  3#窯高溫風機節(jié)電功率: 1260-1200=60(kW)
  
  3#窯窯尾EP風機節(jié)電功率: 138-70=68(kW)
  
  根據(jù)我們在設(shè)備調(diào)試和開窯過程中記錄的數(shù)據(jù),5#窯在2500t的產(chǎn)量下,高溫風機6kV側(cè)電流為約136A,耗電功率約為1360kW,比改造前同產(chǎn)量耗電功率下降約190kW。3#窯在2000t的產(chǎn)量下,高溫風機6kV側(cè)電流

逆變器件的介紹:

1.SCR和GTO晶閘管

⑴普通晶閘管SCR曾稱可控硅,它有三個極:陽極,陰極和門極。

SCR的工作特點是,當在門極與陰極間加一個不大的正向電壓(G為+,K為—)時,SCR即導(dǎo)通,負載Rl中就有電流流過。導(dǎo)通后,即使取消門極電壓,SCR仍保持導(dǎo)通狀態(tài)。只有當陽極電路的電壓為0或負值時,SCR才關(guān)斷。所以,只需要用一個脈沖信號,就可以控制其導(dǎo)通了,故它常用于可控整流。

作為一種無觸點的半導(dǎo)體開關(guān)器件,其允許反復(fù)導(dǎo)通和關(guān)斷的次數(shù)幾乎是無限的,并且導(dǎo)通的控制也十分方便。這是一般的“通-斷開關(guān)”所望塵莫及的,從而使實現(xiàn)異步電動機的變頻調(diào)速取得了突破。但由于變頻器的逆變電路是在直流電壓下工作的,而SCR在直流電壓下又不能自行關(guān)斷,因此,要實現(xiàn)逆變,還必須增加輔助器件和相應(yīng)的電路來幫助它關(guān)斷。所以,盡管當時的變頻調(diào)速裝置在個別領(lǐng)域(如風機和泵類負載)已經(jīng)能夠?qū)嵱,但未能進入大范圍的普及應(yīng)用階段。

⑵門極關(guān)斷(GTO)晶閘管SCR在一段時間內(nèi),幾乎是能夠承受高電壓和大電流的唯一半導(dǎo)體器件。因此,針對SCR的缺點,人們很自然地把努力方向引向了如何使晶閘管具有關(guān)斷能力這一點上,并因此而開發(fā)出了門極關(guān)斷晶閘管。

GTO晶閘管的基本結(jié)構(gòu)和SCR類似,它的三個極也是:陽極(A)、陰極(K)和門極(G)。其圖行符號也和SCR相似,只是在門極上加一短線,以示區(qū)別。

GTO晶閘管的基本電路和工作特點是:

①在門極G上加正電壓或正脈沖(開關(guān)S和至位置1)GTO晶閘管即導(dǎo)通。其后,即使撤消控制信號(開關(guān)回到位置0),GTO晶閘管仍保持導(dǎo)通?梢姡珿TO晶閘管的導(dǎo)通過程和SCR的導(dǎo)通過程完全相同。

②如在G、K間加入反向電壓或較強的反向脈沖(開關(guān)和至位置2),可使GTO晶閘管關(guān)斷。

用GTO晶閘管作為逆變器件取得了較為滿意的結(jié)果,但其關(guān)斷控制較易失敗,故仍較復(fù)雜,工作頻率也不夠高。而幾乎是與此同時,大功率管(GTR)迅速發(fā)展了起來,使GTO晶閘管相形見拙。因此,在大量的中小容量變頻器中,GTO晶閘管已基本不用。但其工作電流大,故在大容量變頻器中,仍居主要地位。



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