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屋頂風(fēng)機_故障診斷技術(shù)在鼓風(fēng)機振動分析中的應(yīng)用與探討風(fēng)機泵類

風(fēng)機概況:屬單軸兩級壓縮、增速機傳動、外帶耦合器的聯(lián)接方式,風(fēng)機進出口管道均沒有膨脹節(jié)。機組的傳動示意圖見圖1。


 

圖1  風(fēng)機傳動結(jié)構(gòu)示意圖

  機組的布置方式:主機布置在二樓的5m層,潤滑油站在一樓0m層側(cè)邊布置,整個基礎(chǔ)沒有打樁基,1#、2#機組共用一個混凝土墊層。

  因2#機振動相對更大,主要論述2#機的情況。

2  故障現(xiàn)象

  自2006年12月投產(chǎn)運行以來,2#風(fēng)機振動就一直偏大,在機組四周5m平臺可感覺到基礎(chǔ)的振動,距機組20m左右的操作室也能明顯感覺到振動,機組其他參數(shù)正常,風(fēng)機兩個軸承均設(shè)有振動檢測,每個軸承有兩個測振點,呈90°角布置,設(shè)置的振動報警值為70μm,振動停機值為90μm,振動信號引入DCS系統(tǒng)顯示。初次運行DCS顯示振動值便達到130μm,機組被迫停機,之后對轉(zhuǎn)子進行了動平衡校正,但機組仍然運行不了幾天。風(fēng)機、電機、增速機等各個系統(tǒng)均有較大的振動,同時風(fēng)機軸承、電機軸承及耦合器等交替出現(xiàn)故障,其中一次電機軸承振動最大達到281μm,通過便攜式測振儀進行頻譜圖分析發(fā)現(xiàn)電機軸承出現(xiàn)故障。拆開發(fā)現(xiàn)電機前后軸承均已損壞,更換檢修,但只是振動有所減小,機組其他各組件經(jīng)過幾次維修或更換備件,風(fēng)機系統(tǒng)振動仍然很大,風(fēng)機在投運之后的320天中只勉強運行了19天。

  2007年10月用便攜式測振儀對機組各部位進行了振動檢測,風(fēng)機因振動高不能提速,轉(zhuǎn)速只有1764r/min,電機轉(zhuǎn)速2985r/min,測點布置見圖2。

  其中001、002、003、004為軸承位,005、006、007、008、009、010分別為電機和風(fēng)機地腳螺栓測點。

  地腳螺栓按圖3測量。  
 

  綜合以上數(shù)據(jù)及頻譜圖分析,機組振動具有以下特征:

 。1)風(fēng)機徑向振動值較大,軸向振動也偏大;

 。2)風(fēng)機轉(zhuǎn)頻f10=1764/60=29.4,從風(fēng)機垂直、水平方向的頻譜圖來看,振動具有倍頻特征,其中1倍頻和2倍頻諧波具有較大峰值,其他高頻成分較少;

 。3)電機轉(zhuǎn)頻f20=2985/60=49.75,從頻譜圖看,電機軸承振動也呈倍頻特征,但有很多高頻成分,2倍頻所占比重也大;

  (4)電機地腳螺栓測點007、008的振動值明顯高于測點005、006的振動值,振動從螺栓頂部P1往基礎(chǔ)方向P3有逐漸增大之勢,而且在底座與基礎(chǔ)之間(P2與P3)出現(xiàn)了振動突然加大的情況;

  (5)風(fēng)機地腳螺栓振動值比較均勻,且明顯小于電機地腳螺栓振動值;

 。6)從運行情況來看,機組振動隨轉(zhuǎn)速的升高而加大。

3  振動原因分析

  從風(fēng)機軸承振動頻譜圖上看,雖然1倍頻和2倍頻分量較重,但其他高頻成分較少,而且軸承溫度均衡,故判斷風(fēng)機軸承沒有故障;通過風(fēng)機地腳螺栓振動數(shù)據(jù)分析看,風(fēng)機地腳螺栓沒有松動或接觸不良等故障。

  通過以上現(xiàn)象及特征進行分析,可以判斷機組振動有以下原因。

 。1)風(fēng)機轉(zhuǎn)子不平衡是振動原因之一。風(fēng)機軸承振動在徑向方向反映最大,且振動值隨轉(zhuǎn)速的升高而加大,頻譜分析發(fā)現(xiàn)1倍頻分量較重,這是明顯的風(fēng)機轉(zhuǎn)子不平衡造成的[1] 。而風(fēng)機轉(zhuǎn)子不平衡主要是因為輸送的介質(zhì)是焦化煤氣,含焦油成分比較多,在停機狀態(tài)下,盡管對轉(zhuǎn)子進行了盤車,但蒸汽對葉輪上焦油的沖刷形成的液滴不均勻,導(dǎo)致了轉(zhuǎn)子不平衡,可是在這之前的檢修也曾經(jīng)對風(fēng)機轉(zhuǎn)子做過動平衡校正,卻只降低了振動,而沒有從根本上解決機組振動問題,因此風(fēng)機轉(zhuǎn)子動不平衡只是振動原因之一。

 。2)系統(tǒng)的對中不良也是引起整個系統(tǒng)振動的主要原因之一。從整個風(fēng)機系統(tǒng)來看,風(fēng)機、耦合器和電機交替或同時頻繁出現(xiàn)故障,而且風(fēng)機和電機頻譜圖上2倍頻分量均較大,故不容忽視,這是整個系統(tǒng)對中不良引起的。

 。3)電機剛性底座下的墊鐵有松動或接觸不良現(xiàn)象也是引起振動的主要原因。尤其是靠測點007和008邊的墊鐵安裝不密實,有松動。

4  處理措施

  (1)對風(fēng)機轉(zhuǎn)子和電機轉(zhuǎn)子分別進行了動平衡校正。校正時發(fā)現(xiàn)風(fēng)機轉(zhuǎn)子初始不平衡量達29538g·mm(標(biāo)準(zhǔn)是1076g·mm),電機不平衡量偏移較小,這與前面的判斷相符,校正后不平衡量均在要求范圍內(nèi)。

 。2)重新澆注耦合器和電機的二次灌漿層。在打掉原始二次灌漿層后發(fā)現(xiàn)電機鋼底座下的墊鐵各層接觸不良,墊鐵之間有縫隙,接觸面也不平,以測點007、008邊的墊鐵為甚,驗證了前面的分析,對各組墊鐵進行打磨處理,并重新調(diào)整,保證每組墊鐵與墊鐵之間、墊鐵與底座之間都處在緊密接觸狀態(tài)。在澆灌二次層時確保澆灌密實,不允許有漏漿現(xiàn)象。

  (3)重新調(diào)整機組各部件之間的對中。在調(diào)整時發(fā)現(xiàn)每個部件的對中情況都不好,風(fēng)機機殼和轉(zhuǎn)子均處于軸向傾斜狀態(tài),傾斜量達0.70mm,風(fēng)機與增速機之間同心度偏移量達0.20mm。耦合器與增速機之間、耦合器與電機之間的同心偏移量也不同程度超過規(guī)定值2.5倍以上,對此,均重新進行了調(diào)整。

  (4)檢查各部軸承均未發(fā)現(xiàn)損壞情況,這與前面的振動特性分析相符,對各部軸承只作簡單的拋光和研點處理,各軸承間隙也都在要求范圍內(nèi)。

5  運行效果

  機組經(jīng)過以上處理后,于2007年10月15日進行系統(tǒng)試車,站在風(fēng)機四周明顯感覺到振動大大減小,從DCS控制系統(tǒng)上看風(fēng)機振動位移值穩(wěn)定在18~22μm之間,機組進入喘振區(qū)時,振動值也只有25μm,當(dāng)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3715r/min時,在原來的測點處用便攜式測振儀進行測量,各振動值見表3和表4。

表3 檢修后機組軸承振動值

測點

垂直向/μm

徑向/μm

軸向/μm

001

11.76

21.25

13.36

002

7.15

15.35

7.31

003

31.20

11.55

22.61

004

此測點因有風(fēng)扇外殼罩,不便測量,故無數(shù)據(jù)

注:軸承位測點布置在軸承外殼上

表4 檢修后地腳螺栓各部位振動值

測點

P1/μm

P2/μm

P3/μm

005

24.04

23.28

22.63

006

23.54

22.99

22.06

007

27.62

27.56

28.05

008

26.83

26.69

27.21

009

5.210

5.681

6.985

010

5.832

7.485

8.790

  從以上數(shù)據(jù)看出機組振動已大大減少,其中風(fēng)機軸承振動比檢修前降低了42%,電機基礎(chǔ)振動比檢修前降低了29%。

  之后一直保持連續(xù)運行,機組未出現(xiàn)異常,至此,一起因振動導(dǎo)致機組頻繁故障的隱患已解除。

6  經(jīng)驗與教訓(xùn)

  對1#風(fēng)機也進行了調(diào)整和處理,但風(fēng)機端同心度偏差很大,受風(fēng)機導(dǎo)向鍵的限制,在目前的基礎(chǔ)上很難調(diào)整,風(fēng)機與增速機的同心度偏移量仍有0.16mm,而且風(fēng)機4個機腳存在不平現(xiàn)象,至于導(dǎo)致此種現(xiàn)象是風(fēng)機機殼變形還是管道安裝應(yīng)力引起的目前尚不清楚,1#風(fēng)機因為以上的原因目前振動值在0.40~0.55μm,狀況遠不及2#風(fēng)機。

  從這兩起風(fēng)機振動的分析與處理來看,對于鼓風(fēng)機來講,初次安裝非常重要,除保證機組的各項參數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi)外,還要保證管道拼裝時不能強行對接,盡量使管道與管道之間、管道與機組之間采用自然對接,以消除應(yīng)力;對于隱蔽項目,比如墊鐵的安裝千萬不能輕視,如果中間有哪一個環(huán)節(jié)未做好,都會影響風(fēng)機的運行,而且對分析問題帶來難度。

  機組的振動是復(fù)雜的,其原因也是各種各樣的,在分析問題的時候不能單純地從測量數(shù)據(jù)進行,要結(jié)合設(shè)備的性能和特征從多方面考慮,在進行數(shù)據(jù)分析時要結(jié)合振動頻譜特征進行分析,同時對機組的振動檢測需要有連續(xù)性,不能單憑一次數(shù)據(jù)而加以判斷,還要根據(jù)趨勢的變化進行判斷[2] 。

  設(shè)備故障診斷技術(shù)的應(yīng)用可以及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障的早期征兆,據(jù)此判斷故障可能的發(fā)展過程,預(yù)防和減少惡性事故的出現(xiàn),消除故障隱患,變被動維修為主動維修。通過此技術(shù)的應(yīng)用可以查明故障根源,進行一切基于可靠性的精確維修,從而減少盲目和剩余維修[3]。目前我公司設(shè)備故障診斷技術(shù)的應(yīng)用尚處于初級階段,僅靠儀器的檢測數(shù)據(jù)來判定設(shè)備故障是片面的,要加上平常對設(shè)備的了解等經(jīng)驗積累,才能對設(shè)備故障有一個比較合理的診斷,設(shè)備故障診斷技術(shù)還有待進一步提高。


  我國的電動機用電量占全國發(fā)電量的60%~70%,風(fēng)機、水泵設(shè)備年耗電量占全國電力消耗的1/3。造成這種狀況的主要原因是:風(fēng)機、水泵等設(shè)備傳統(tǒng)的調(diào)速方法是通過調(diào)節(jié)入口或出口的擋板、閥門開度來調(diào)節(jié)給風(fēng)量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風(fēng)機、水泵類大多為平方轉(zhuǎn)矩負載,軸功率與轉(zhuǎn)速成立方關(guān)系,所以當(dāng)風(fēng)機、水泵轉(zhuǎn)速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節(jié)能潛力非常大,最有效的節(jié)能措施就是采用變頻調(diào)速器來調(diào)節(jié)流量、風(fēng)量,應(yīng)用變頻器節(jié)電率為20%~50%,而且通常在設(shè)計中,用戶水泵電機設(shè)計的容量比實際需要高出很多,存在"大馬拉小車"的現(xiàn)象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調(diào)速裝置效益顯著。

    采用變頻器驅(qū)動具有很高的節(jié)能空間。目前許多國家均已指定流量壓力控制必須采用變頻調(diào)速裝置取代傳統(tǒng)方式,中國國家能源法第29條第二款也明確規(guī)定風(fēng)機泵類負載應(yīng)該采用電力電子調(diào)速。

    變頻調(diào)速節(jié)能裝置的節(jié)能原理

    1、變頻節(jié)能

    由流體力學(xué)可知,P(功率)=Q(流量)╳H(壓力),流量Q與轉(zhuǎn)速N的一次方成正比,壓力H與轉(zhuǎn)速N的平方成正比,功率P與轉(zhuǎn)速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,當(dāng)要求調(diào)節(jié)流量下降時,轉(zhuǎn)速N可成比例的下降,而此時軸輸出功率P成立方關(guān)系下降。即水泵電機的耗電功率與轉(zhuǎn)速近似成立方比的關(guān)系。例如:一臺水泵電機功率為55KW,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降到原轉(zhuǎn)速的4/5時,其耗電量為28.16KW,省電48.8%,當(dāng)轉(zhuǎn)速下降到原轉(zhuǎn)速的1/2時,其耗電量為6.875KW,省電87.5%。

    2、功率因數(shù)補償節(jié)能

    無功功率不但增加線損和設(shè)備的發(fā)熱,更主要的是功率因數(shù)的降低導(dǎo)致電網(wǎng)有功功率的降低,大量的無功電能消耗在線路當(dāng)中,設(shè)備使用效率低下,浪費嚴重,由公式P=S╳COSФ,Q=S╳SINФ,其中S-視在功率,P-有功功率,Q-無功功率,COSФ-功率因數(shù),可知COSФ越大,有功功率P越大,普通水泵電機的功率因數(shù)在0.6-0.7之間,使用變頻調(diào)速裝置后,由于變頻器內(nèi)部濾波電容的作用,COSФ≈1,從而減少了無功損耗,增加了電網(wǎng)的有功功率。

    3、軟啟動節(jié)能

    由于電機為直接啟動或Y/D啟動,啟動電流等于(4-7)倍額定電流,這樣會對機電設(shè)備和供電電網(wǎng)造成嚴重的沖擊,而且還會對電網(wǎng)容量要求過高,啟動時產(chǎn)生的大電流和震動時對擋板和閥門的損害極大,對設(shè)備、管路的使用壽命極為不利。而使用變頻節(jié)能裝置后,利用變頻器的軟啟動功能將使啟動電流從零開始,最大值也不超過額定電流,減輕了對電網(wǎng)的沖擊和對供電容量的要求,延長了設(shè)備和閥門的使用壽命。節(jié)省了設(shè)備的維護費用。

 



全球風(fēng)機葉片的數(shù)量及尺寸都在迅速增長。據(jù)統(tǒng)計,最新的風(fēng)機葉片的尺寸是20世紀80年代的100倍。這段時間內(nèi),鐵皮廠房通風(fēng)降溫,葉片的直徑增加了8倍,葉片長度已經(jīng)超過6米。各國大力推進風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展,這勢必會造成廢棄葉片產(chǎn)量的增多,那么采用何種方法處理廢棄葉片才能使風(fēng)能成為一種更加綠色的能源呢?

  風(fēng)機葉片通常含有纖維增強材料(如玻璃纖維或碳纖維)、塑料聚合物(聚酯或環(huán)氧乙烯樹脂)、夾心材料(PVC、PET或巴沙木)和涂層(聚氨酯)。

  隨著葉片尺寸的增大,葉片生產(chǎn)所需的材料數(shù)量也在不斷增長。據(jù)估計,每1kW的新裝裝機容量就需要10千克葉片材料。因此一臺7.5MW的風(fēng)機約需要75噸的葉片材料。風(fēng)機葉片的使用壽命大約為20-25年。因此如何處理廢棄葉片就成了問題。據(jù)推測,每年要處理的纖維復(fù)合材料重量將達到20.4億噸以上。

  風(fēng)電行業(yè)相對來講是一個新興行業(yè),在風(fēng)機葉片的實際處理方面經(jīng)驗很少,尤其是海上風(fēng)力發(fā)電機。因此,風(fēng)電系統(tǒng)如果想獲得足夠的拆除、分離、處理等方面的實際經(jīng)驗,可能需要20年以上的時間。

  現(xiàn)有的處理廢棄風(fēng)機葉片的方法有:垃圾掩埋、焚燒或回收。第一種方式在那些致力于減少垃圾掩埋數(shù)量的國家基本上已經(jīng)過時了(如,德國)。不過,目前中國采用最多的還是垃圾掩埋方式。

  最常用的處理方式是焚燒。在所謂的熱電聯(lián)產(chǎn)(CHP)工廠內(nèi),利用焚燒產(chǎn)生的熱來發(fā)電,為區(qū)域加熱系統(tǒng)供熱。但是,60%的廢料在焚燒之后只是變?yōu)榛覡a。由于復(fù)合材料中含有無機物質(zhì),這些灰燼可能含有污染物質(zhì),根據(jù)其類型和后處理方法的不同,灰燼要么進行掩埋要么回收后作為替代材料。無機物質(zhì)還會產(chǎn)生危險的廢氣,其中殘留的細小玻璃纖維可能會導(dǎo)致煙氣清潔過程出現(xiàn)問題,主要是在灰塵過濾設(shè)備中。風(fēng)機葉片在進入焚燒廠前還需進行拆解和粉碎,從能耗和排放角度來說,這進一步增加了環(huán)境的壓力。此外,在焚燒過程中還會引起工人健康和安全方面的問題。

  回收則是一種環(huán)保的處理方式;厥詹牧现瞥傻男碌母咝У娜~片可以取代舊的葉片。但是目前成熟的風(fēng)機葉片回收方法還很少,只有30%的纖維增強塑料(FRP)可以回收再用,制成新的FRP,而大多數(shù)則是作為水泥行業(yè)的添加材料。過去的幾年,全球各企業(yè)就風(fēng)機葉片的回收問題進行了大量研究項目,推出了許多創(chuàng)新產(chǎn)品。

  2003-2005年,荷蘭電工材料協(xié)會(KEMA)和波蘭工業(yè)化學(xué)品研究院(ICRI)共同領(lǐng)導(dǎo)了一個項目,研究玻璃鋼(FRP)的機械回收,即將材料粉碎然后再回收利用。此項目利用一臺具有“按需切割”功能的混合粉碎機,以每小時處理2.5噸物料的速度,將玻璃鋼(FRP)粉碎成15-25mm的長度,而且對纖維內(nèi)部結(jié)構(gòu)的損傷很小。為了避免粉碎過程中發(fā)生危險。

  粉碎之后,通過一種再活化方法對纖維的品質(zhì)進行改良。將其與一種新基體進行化學(xué)粘結(jié)來實現(xiàn)更好的性能。另一種技術(shù)是由HAMOS公司開發(fā)的纖維長度分離技術(shù),可以去除雜質(zhì)。粉碎后的玻璃鋼(FRP)廢料在重新利用過程中的一個問題就是纖維與樹脂的重新粘結(jié)。

  因為粉碎的纖維上經(jīng)常帶有殘留的樹脂,因此粘結(jié)起來就更加困難。只有回收的纖維要比原始纖維更長,它才能與新基體更好的粘結(jié)。

  對于風(fēng)機葉片的回收來說,還需要增加一個步驟,即在現(xiàn)場將葉片切割成大塊,以便于運輸。切割是通過目前廣泛應(yīng)用的粉碎手(起重機或挖掘機末端連接的粉碎/抓取設(shè)備)完成的。但是復(fù)合材料回收物的需求并不像鋼材那樣強勁,其應(yīng)用前景非常有限。

  另一個問題就是回收的纖維比原來的纖維短,表面還帶有“原來的”樹脂,更難以使其在一定方向上排列。這樣就難以按照需求增加產(chǎn)品的強度,例如汽車保險杠。但是汽車行業(yè)并沒有停止回收和再用其本身的廢棄物。

  玻璃纖維硬度較高,粉碎過程需要大量的能源,因此這種填料的價值是很低的,很難讓它產(chǎn)生經(jīng)濟效益,除非能找到一種更廉價的能源。

  溶劑分解作用進行化學(xué)回收也是一種回收方法。采用這種方法,玻纖的大部分拉伸強度可以保留下來,部分塑料材料還可以作為新的原材料。但是,采用具有侵蝕性的危險化學(xué)品進行回收并未得到提倡,而且這種方法的成本較高。

  另外一種方法是采用高溫?zé)峤夂蜌饣椒▽崃亢筒牧线M行回收。盡管纖維喪失了原來的“大部分”拉伸強度,而且技術(shù)成本很高,但是終端產(chǎn)品非常純,塑料中的熱能也以電能和熱能的形式得以回收,降溫設(shè)備。

  回收過程如下:

  ◆使用液壓剪切機或類似的工具將廢棄物在現(xiàn)場切割成便于運輸?shù)某叽纾?/p>

  ◆到達工廠后,這些部件進一步被粉碎成手掌大小的塊;

  ◆材料被連續(xù)送入500℃高溫的無氧回轉(zhuǎn)爐內(nèi),塑料被高溫分解成合成氣體;

  ◆氣體用于電力生產(chǎn),也用于加熱回轉(zhuǎn)爐;

  ◆在二級回轉(zhuǎn)爐內(nèi),玻璃纖維材料在大氣存在的條件下得以凈化;

  ◆利用磁鐵篩除并回收金屬;

  ◆去除玻纖材料殘余物中的灰塵;

  ◆混有少量聚丙烯纖維的玻璃纖維通過爐子后,PP纖維融化并連接到玻纖上形成穩(wěn)定的絕緣板。

  高溫?zé)峤猱a(chǎn)品主要是耐熱的絕緣材料。這些纖維還可以用作填料、粘性涂料、熱塑性部件、瀝青和混凝土中的增強材料,以及新玻璃纖維的原材料。復(fù)合材料中所含有的熱能可用于發(fā)電和為工藝過程供電。

  回收的玻璃鋼(GRP)風(fēng)機葉片材料不能再用在新葉片中,車間降溫設(shè)備,因為回收的玻璃纖維總是比原始玻纖強度低,因此風(fēng)電行業(yè)不能使用回收的增強纖維。碳纖維與玻纖不同,從預(yù)浸環(huán)氧樹脂/碳纖材料中回收碳纖維,回收到的碳纖維的E模量沒有改變,而最終的拉伸強度只降低了5%。盡管葉片回收各企業(yè)對風(fēng)機葉片處理方法及回收途徑上取得了明顯成功,但是由于成本問題,相關(guān)項目并未得到很好的發(fā)展。目前為止,丹麥大多數(shù)的磨損葉片和生產(chǎn)廢料都采用掩埋處理的方法,這是最廉價解決方案。

  現(xiàn)在對葉片回收問題存在幾種不同的觀點,有人認為葉片回收的根本問題所在并非材料本身,而是缺乏足夠份額廢料,因此,各商家在對回收項目進行投資上存在資金困難。

  也有人認為:采用熱固性復(fù)合材料的行業(yè)希望生產(chǎn)出持久耐用的產(chǎn)品,并期待未來幾年能有新的回收技術(shù)出現(xiàn)。就熱固性材料及其化學(xué)性質(zhì)而言,很難發(fā)現(xiàn)有什么好的回收方法。因此,熱固性復(fù)合材料的回收是一個重大的挑戰(zhàn)。然而,不論從環(huán)境還是經(jīng)濟角度出發(fā),葉片的回收都會成為一個更加重要的問題。目前的葉片廢棄物的流向還是難以控制,因此必須找到一個解決方案。各國希望走復(fù)合材料廢棄物的商業(yè)之路,逐步向可持續(xù)性方向發(fā)展。

  由于廢棄葉片在回收上面臨著巨大挑戰(zhàn),因此一些機構(gòu)開始研發(fā)新的葉片生產(chǎn)方法,以簡化廢棄葉片的處理及回收工藝。由汽車行業(yè)我們不難發(fā)現(xiàn)熱塑性材料更易回收,因此在風(fēng)機葉片中嘗試使用熱塑性基體的復(fù)合材料。但是熱塑性材料制成的兆瓦級葉片是否具備足夠的力學(xué)性能和物理性能還沒有得到證實。對于5kW左右的小型風(fēng)機,可以使用一些模塑成型的增強型熱塑性材料或其它熱塑材料。這種情況下,葉片的回收就會容易的多。

  越來越多的風(fēng)機公司開始采用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)泡沫,這是一種可完全回收的熱塑性結(jié)構(gòu)泡沫,回收后還可以再利用。將其粉碎并混合到新產(chǎn)品中后,仍能保持相同的性能和強度。目前,AlcanAirex已經(jīng)對其PET泡沫AIREXT91實現(xiàn)了回收。

  風(fēng)機葉片的回收仍然存在很多問題,不過,關(guān)于玻璃纖維增強材料(GRP)的回收方法以及回收后的材料可能的應(yīng)用領(lǐng)域的研究已經(jīng)有了進展。


 在三峽工程全面竣工之后,為項目而設(shè)的三峽集團正進一步加快擴張步伐。

  10月26日,國開行與中國長江三峽集團公司(簡稱三峽集團)在北京簽署合作協(xié)議。根據(jù)這份合作協(xié)議,自2010年至2016年期間,國開行將向三峽集團提供500億元人民幣和40億美元(約合人民幣268億元)的融資額度。

  這筆超過760億人民幣的貸款將用于支持三峽集團開發(fā)大型水電、風(fēng)電等新能源項目以及“走出去”業(yè)務(wù)。

  三峽集團副總經(jīng)理林初學(xué)近日表示,我國將在未來10年新開工建成至少1000萬千瓦水電,三峽集團承擔(dān)約1/3左右的新建任務(wù)。據(jù)本報記者了解,三峽集團目前已將主要力量集中到金沙江下游的四個梯級電站建設(shè),其中正在開發(fā)中的溪洛渡電站和向家壩水電站預(yù)計將于2012、2013年實現(xiàn)第一臺機組發(fā)電。

  “向家壩、溪洛渡兩個電站總投資約需要1000億元,目前已完成一半的投資,而這兩個電站都計劃2016年完成,因此未來5年將完成剩余投資。”三峽集團計劃發(fā)展部一位人士說,“除貸款外,長江電力的利潤5年將有200多億,也將大部分用于金沙江電站建設(shè)。”

  三峽集團的烏東德水電站、白鶴灘水電站也計劃在十二五開工,這兩個電站需要約800億投資。

  另外,風(fēng)電目前已被三峽集團確定為除水電之外的第二大主業(yè)。近幾年,三峽已經(jīng)在國內(nèi)建設(shè)多個風(fēng)電項目,包括慈溪49.5MW風(fēng)電場,內(nèi)蒙古烏蘭察布市化德風(fēng)電場及江蘇響水201MW風(fēng)電項目等。三峽已將國水投確定為三峽風(fēng)電業(yè)務(wù)的運營主體,目標(biāo)是2020年完成風(fēng)電裝機容量2000萬千瓦,再造一個“風(fēng)電三峽”。

  值得注意的是,此次國開行為三峽提供的貸款額度還包括40億美元。這部分資金將重點用于支持三峽“走出去”發(fā)展。


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