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負(fù)壓風(fēng)機(jī)工程_電廠吸風(fēng)機(jī)的高壓變頻改造及其節(jié)能情況工業(yè)自動(dòng)化


電廠吸風(fēng)機(jī)的高壓變頻改造及其節(jié)能情況
    

    摘要 :安陽(yáng)電廠#9機(jī)組吸風(fēng)機(jī)變頻改造有效的降低了發(fā)電本錢,進(jìn)步了經(jīng)濟(jì)效益。 
    英文摘要 :The Anyang power plant #9 unit suction fan frequency conversion transformation effective reduced the electricity generation cost, enhanced the economic efficiency. 
    關(guān)鍵詞: ABB 高壓變頻器 節(jié)能 應(yīng)用 


         1 引言
  
    安陽(yáng)電廠#9機(jī)組為300MW燃煤機(jī)組,鍋爐型號(hào)DG1025/18.2-II4。該鍋爐為亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐,單爐膛,一次中間再熱,平衡透風(fēng),鋼構(gòu)架,固態(tài)排渣,燃煤鍋爐。配有兩臺(tái)吸風(fēng)機(jī),吸風(fēng)機(jī)是鍋爐的重要輔機(jī),也是耗電大戶。


         2 吸風(fēng)機(jī)情況


             2.1 吸風(fēng)機(jī)規(guī)格
    吸風(fēng)機(jī)的技術(shù)規(guī)格如表1所示。

表1 吸風(fēng)機(jī)的技術(shù)規(guī)格


    2.2 吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行情況
    吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行分低速運(yùn)行和高速運(yùn)行兩種方式,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較低時(shí)低速運(yùn)行,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷帶250MW以上時(shí),鍋爐吸風(fēng)量不足,需切換為高速運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷帶250MW以下,切換為低速運(yùn)行,在切換過程中一旦失敗,吸風(fēng)機(jī)跳閘,會(huì)嚴(yán)重影響鍋爐安全,可能會(huì)導(dǎo)致鍋爐燃燒波動(dòng)過大而滅火,甚至造成機(jī)組解列。


         3 吸風(fēng)機(jī)的變頻改造


             3.1 變頻改造
    變頻改造的目的是機(jī)組節(jié)能,保證機(jī)組安全運(yùn)行,節(jié)約廠用電,進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益。2005年機(jī)組大修時(shí),對(duì)鍋爐吸風(fēng)機(jī)進(jìn)行了變頻改造,改造情況如下:
    3.1.1 變頻設(shè)備組成
    每一臺(tái)引風(fēng)機(jī)變頻設(shè)備分別由一臺(tái)控制柜、兩臺(tái)變壓器柜、兩臺(tái)變頻單元柜、一臺(tái)刀閘柜組成。東芝-三菱高壓變頻器的主回路是由多個(gè)以單相輸出的PWM變頻器單元串聯(lián)構(gòu)成,采用二極管橋式整流方式非移相控制,即使不設(shè)改善功率因數(shù)的電容,也能達(dá)到高功率因數(shù)運(yùn)行。采用東芝公司的高壓變頻器產(chǎn)品,其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)是三相輸進(jìn)單相輸出的逆變器串聯(lián)型的高壓變頻器。
    3.1.2 變頻設(shè)備的尺寸和重量
    變頻設(shè)備的外形尺寸和重重如表2所示。


表2 變頻設(shè)備的外形尺寸和重重

    3.1.3 裝置標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格額定值:
    變頻器的技術(shù)規(guī)格如表3所示。

表3 變頻器的技術(shù)規(guī)格

    3.1.4 變壓器參數(shù):
    單臺(tái)變壓器一次容量:1360kVA
    二次A:3×167kVA
    ,廠房通風(fēng);二次B:3×167kVA
    二次C:3×167kVA
    一次電壓:6300V
    二次電壓:582V
    一次電流:125A
    二次電流:166A
    單臺(tái)變壓器最大損耗:89kW
    3.1.5 變頻器空調(diào)
    共5臺(tái)空調(diào),單臺(tái)最大功率13kW。
    3.2 吸風(fēng)機(jī)變頻器的運(yùn)行方式
    3.2.1正常情況下,應(yīng)采用變頻器運(yùn)行、旁路開關(guān)備用的運(yùn)行方式,即吸風(fēng)機(jī)工作開關(guān)在“工作”位置,吸風(fēng)機(jī)變頻出口刀閘在“合閘”位置帶吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行,吸風(fēng)機(jī)旁路開關(guān)在“試驗(yàn)”位置備用。
    3.2.2 當(dāng)變頻器故障時(shí),可斷開吸風(fēng)機(jī)工作開關(guān),拉開吸風(fēng)機(jī)變頻出口刀閘,將吸風(fēng)機(jī)旁路開關(guān)送至“工作”位置,合上旁路開關(guān)帶吸風(fēng)機(jī)運(yùn)行的方式。
    3.2.3 變頻器電氣回路
    電機(jī)接線圖如圖1所示。

圖1 電機(jī)接線圖

    3.2.4 變頻器功率單元電路構(gòu)成
    變頻器功率單元電路如圖2所示。

圖2 變頻器功率單元電路

    3.2.5 電氣系統(tǒng)連鎖
    (1)現(xiàn)有斷路器的應(yīng)用:將現(xiàn)有的高速斷路器用于變頻器進(jìn)線斷路器,取消差動(dòng)保護(hù),F(xiàn)有的低速斷路器作為旁路斷路器,不帶差動(dòng)保護(hù),原高、低速斷路器綜合電動(dòng)機(jī)保護(hù)保存,對(duì)高速斷路器綜合電動(dòng)機(jī)保護(hù)的整定,需要考慮與變頻器有關(guān)保護(hù)的配合題目。
    (2)刀閘柜采用單刀的隔離開關(guān)。因此旁路運(yùn)行時(shí)可以保證旁路斷路器與變頻器隔離。刀閘柜閉合時(shí),禁止合旁路斷路器。
    (3)刀閘柜內(nèi)部接電機(jī)側(cè)有帶電顯示器,一旦電機(jī)帶電運(yùn)行,連鎖禁止打開柜門,禁止操縱開關(guān)。
    (4)刀閘柜與旁路斷路器連鎖,一旦旁路斷路器閉合,連鎖禁止打開柜門,禁止操縱開關(guān)。一旦刀閘柜柜門打開,禁止合旁路斷路器。
    (5)高速斷路器與低速斷路器電氣互鎖,不能同時(shí)閉合。
    3.3 此次吸風(fēng)機(jī)變頻改造,吸風(fēng)機(jī)電機(jī)及高壓開關(guān)不變,從圖中可以看出在吸風(fēng)機(jī)開關(guān)與電機(jī)之間進(jìn)行改造加裝了變頻設(shè)備,既達(dá)到了吸風(fēng)機(jī)變頻改造的目的,又有效節(jié)約了本錢。


         4 節(jié)能情況分析
  
    將#9機(jī)組與#10機(jī)組(吸風(fēng)機(jī)未變頻改造)進(jìn)行比較。
    4.1 吸風(fēng)機(jī)電量比較
   吸風(fēng)機(jī)電量比較如表4所示。


表4 吸風(fēng)機(jī)電量比較

    4.2 發(fā)電量與廠用電量比較如表5所示。

表5 機(jī)組發(fā)電量與廠用電量比較

    4.3 節(jié)能效果
    從上表可以看出#9機(jī)組在變頻改造后與未變頻改造的#10機(jī)組比較,吸風(fēng)機(jī)電量大幅下降,廠用電下降,取得了明顯的效果,有效的降低了發(fā)電本錢,進(jìn)步了經(jīng)濟(jì)效益。比較如表5所示。


         5 結(jié)束語(yǔ)
  
    高壓變頻器在安陽(yáng)電廠#9機(jī)組吸風(fēng)機(jī)的成功應(yīng)用,取得了明顯的節(jié)能效果,并且消除了設(shè)備隱患,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)步了經(jīng)濟(jì)效益,隨著變頻器在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)中的廣泛應(yīng)用,節(jié)約能源與進(jìn)步企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力緊密結(jié)合,將會(huì)為社會(huì)創(chuàng)造更多的財(cái)富。


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收錄時(shí)間:2011年02月23日 07:41:53 來源: 作者:

???? 長(zhǎng)鋼煉鐵廠3高爐風(fēng)機(jī)正在緊鑼密鼓的檢修中,樓下干干凈凈擺放整齊的二十余只油桶與繁雜的現(xiàn)場(chǎng)相比分外惹眼。它們不是新進(jìn)的潤(rùn)滑油,而是從風(fēng)機(jī)機(jī)組中抽出來的潤(rùn)滑油。按照慣例風(fēng)機(jī)進(jìn)行徹底的大檢修,風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的潤(rùn)滑油必須更換新油,每桶2125多元,至少需要170升的油17桶,這樣更換一次需要費(fèi)用34萬余元。 面對(duì)實(shí)際情況,高昂的成本費(fèi)用必定會(huì)給生產(chǎn)帶來一定壓力,已經(jīng)運(yùn)行了一年多的潤(rùn)滑油的油質(zhì)已經(jīng)有所降低,有一定的粉塵污染,為了保證這些油能夠繼續(xù)使用,3高爐風(fēng)機(jī)房不等不靠在改善油質(zhì)上動(dòng)腦筋想辦法。首先,把準(zhǔn)備好的二十余只170升油桶清洗干凈,用抽油機(jī)把系統(tǒng)的潤(rùn)滑油分別抽到油桶中,把系統(tǒng)中和潤(rùn)滑油站中的潤(rùn)滑油全部抽空。其次,對(duì)潤(rùn)滑油站進(jìn)行徹底清洗,把里面沉積的油垢全部清洗干凈。最后,把抽出的潤(rùn)滑油逐桶經(jīng)過油過濾器過濾重新加入系統(tǒng)中再利用。為了保證油質(zhì)他們不厭其煩反復(fù)過濾,經(jīng)檢驗(yàn)測(cè)試合格后,才把這些潤(rùn)滑油放心投入到生產(chǎn)運(yùn)行中,廠房降溫負(fù)壓風(fēng)機(jī),為生產(chǎn)節(jié)約了一大筆開支。 (來源:山東鋼鐵在線) 相關(guān)閱讀:

???? 整個(gè)施工期間消防車、滅火器、水頭等滅火措施到位監(jiān)護(hù)。 1.臨時(shí)管就位 如圖中虛線所示,DN1200臨時(shí)煤氣管道展設(shè)到位,A、B、C、D點(diǎn)處與臨時(shí)管相聯(lián)各DN900短節(jié)及4個(gè)DN900臨1 # 、臨2 # 、臨3 # 、臨4 # 碟閥安裝到位,碟閥外側(cè)堵好盲板,管道、法蘭做氣密性試驗(yàn)合格。G點(diǎn)處開DN25氮?dú)膺M(jìn)氣口并安裝閥門,H、I點(diǎn)開DN100放散口并安裝閥門,4個(gè)碟閥封閉。 2.A、B、C、D、E、F點(diǎn)碰頭及臨時(shí)管投用 1)封閉新1 # 、新2 # 、新3 # 閥門,煤氣經(jīng)9 # 、10 # 閥過舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。堵新1 # 、新2 # 閥門外側(cè)盲板,堵新3 # 閥門內(nèi)側(cè)盲板。打開新1 # 、新2 # 閥門外側(cè)放散管(DN100),從新3 # 閥內(nèi)側(cè)放散管的取樣管(DN20)通氮?dú)獯祾哌M(jìn)行氮?dú)庵脫Q,在新1 # 、新2 # 閥門外側(cè)放散管上的取樣管處取樣做含氧分析至合格。 2)E、F點(diǎn)碰頭。在E、F點(diǎn)動(dòng)火和DN1200臨時(shí)煤氣管道碰頭,動(dòng)火期間,一直通氮?dú)獗骸?3)D點(diǎn)碰頭及D點(diǎn)至4 # 閥內(nèi)側(cè)DN900管道更換。運(yùn)行1 # 、2 # 、3 # 三臺(tái)風(fēng)機(jī)中兩臺(tái)風(fēng)機(jī),4 # 風(fēng)機(jī)停用。堵4 # 內(nèi)側(cè)盲板,4 # 風(fēng)機(jī)揭大蓋,自4 # 內(nèi)側(cè)DN20管道通氮?dú)庵溜L(fēng)機(jī)大蓋進(jìn)大氣進(jìn)行氮?dú)庵脫Q,用CO報(bào)警儀測(cè)試至合格。在4 # 內(nèi)側(cè)法蘭外動(dòng)火割除DN900管道,更換新管道,并配置DN900短節(jié)和臨4 # 碟閥相聯(lián)。 臨時(shí)管投用。先打開H、I點(diǎn)放散,從G點(diǎn)通氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)庵脫Q至H、I點(diǎn)取樣做含氧合格后,再打開3 # 閥內(nèi)側(cè)放散進(jìn)行主煤氣管道氮?dú)庵脫Q至取樣做含氧合格。同時(shí),風(fēng)機(jī)蓋大蓋,自4 # 閥內(nèi)側(cè)通氮?dú)庵溜L(fēng)機(jī)軸封出至合格。抽出新3 # 閥處盲板、臨4 # 碟閥處盲板。停氮?dú)狻?打開新3 # 閥、稍開臨4 # 閥、打開風(fēng)機(jī)本體煤氣取樣口,進(jìn)行煤氣置換至含氧試驗(yàn)合格。此時(shí),煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。 4)A、B、C點(diǎn)碰頭用步驟③,至此煤氣全部從臨時(shí)管經(jīng)新煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。 3.原DN1200管更換及投用 1)堵新4 # 閥內(nèi)側(cè)盲板,在1 # 、2 # 、3 # 、4 # 閥法蘭外側(cè)DN900管道上鉆DN15孔(鉆孔時(shí)在施鉆點(diǎn)淋 機(jī)油 避免產(chǎn)生火花),由新4 # 閥內(nèi)側(cè)放散管的取樣管(DN20)通氮?dú)膺M(jìn)行氮?dú)庵脫Q至含氧試驗(yàn)合格。至此,1 # 、2 # 、3 # 、4 # 、新4 # 閥均堵盲板,DN1200原煤氣管道及舊煤氣主管與在線煤氣輸出系統(tǒng)完全隔離。 2)氮?dú)獗,DN1200舊煤氣管道自圖中從右向左分段(一面約5m)割除。割除時(shí),由于管道內(nèi)存在萘、瀝青等沉積物,易燃易爆,特別是在氧氣-乙炔割焰的烘烤下,更加危險(xiǎn)。采取先在管道上方割開一DN50孔,水頭塞進(jìn),使沉積物與熔渣被水隔離,DN1200管道切斷余下部分接通大氣后,除采取上述措施外,又在斷面處通蒸汽吹掃,保證不形成爆炸性氣體。預(yù)備進(jìn)一步的安全措施是在沉積物上方展石英沙或打泡沫,結(jié)果未用上。 舊管道拆除后,新管道更換(包括與此管相連的風(fēng)機(jī)出口的4根DN900支管), 3)從新1 # 閥內(nèi)側(cè)、4 # 閥外側(cè)接管(DN25)通氮?dú)猓蜷_新4 # 閥處放散進(jìn)行氮?dú)庵脫Q含氧試驗(yàn)合格。抽4 # 閥處盲板,打開4 # 閥、新1 # 閥內(nèi)側(cè)放散管、4 # 外側(cè)放散管進(jìn)行煤氣置換至含氧合格。 4)運(yùn)行1 # 2 # 、3 # 3臺(tái)風(fēng)機(jī)中2臺(tái)風(fēng)機(jī),4 # 風(fēng)機(jī)停用,封閉臨4 # 碟閥。抽出4 # 內(nèi)側(cè)盲板,同時(shí)堵臨4 # 碟閥內(nèi)側(cè)盲板。煤氣經(jīng)新、舊主煤氣管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。 5)按同樣步驟處理1 # 、2 # 、3 # 風(fēng)機(jī),至此煤氣全部從新DN1200管及舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用。 4.臨時(shí)管拆除 堵新3 # 閥內(nèi)側(cè)盲板,自G點(diǎn)通氮?dú),打開新3 # 閥處放散進(jìn)行氮?dú)庵脫Q至含氧試驗(yàn)合格,拆除臨時(shí)煤氣管道,E、F點(diǎn)與原煤氣管道碰頭。 抽出新1 # 、新2 # 閥外側(cè)盲板及新3 # 閥內(nèi)側(cè)盲板,做煤氣置換合格,打開新1 # 、新2、新3 # 閥,至此煤氣從新DN1200管及新、舊煤氣主管至洗滌,4臺(tái)風(fēng)機(jī)都能正常使用,全部檢驗(yàn)工作結(jié)束。 本工程施工任務(wù)重,施工跨時(shí)長(zhǎng)(2個(gè)月時(shí)間),施工現(xiàn)場(chǎng)十分擁擠,施工區(qū)域安全要求極高,假如發(fā)生不測(cè),后果將是災(zāi)難性的。但在整個(gè)工程的預(yù)備上充分、細(xì)致、周密,施工過程中的組織有條不紊,安全措施周密、切實(shí)、到位,固然倒風(fēng)機(jī)8次、抽堵盲板23次、動(dòng)火作業(yè)近2個(gè)月時(shí)間,沒有發(fā)生一起施工安全事故,沒有發(fā)生一起影響煤氣的正常輸出。檢驗(yàn)完畢后,徹底消除了煤氣風(fēng)機(jī)后管道的腐蝕、堵塞和閥門法蘭的泄漏等威脅安全生產(chǎn)的重大隱患。 嚴(yán)蘊(yùn)奇 徐風(fēng)雷 許萬國(guó) 夏旭 相關(guān)閱讀:

煤磨系統(tǒng)及回轉(zhuǎn)窯燃燒器的改造
     
    中圖分類號(hào):TQ172.625.4;TQ172.625.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1002-9877(2003)04-0035-02

   ,負(fù)壓風(fēng)機(jī)工程; 我廠Φ4.5m×100m日產(chǎn)960t的濕法短窯一直使用單風(fēng)道燃燒器和煤磨廢氣直接入窯的燃燒系統(tǒng),熟料熱耗高、產(chǎn)量低。2002年6月份,對(duì)煤磨系統(tǒng)及燃燒器進(jìn)行了改造,節(jié)能和經(jīng)濟(jì)效益顯著。

1 存在的問題

    改造前煤磨及窯頭系統(tǒng)工藝流程見圖1。

圖1 改造前煤磨及窯頭燃燒系統(tǒng)工藝流程

1.煤磨;2.粗粉分離器;3.細(xì)粉分離器;4.分格輪;5.煤粉倉(cāng);6.雙管螺旋喂料機(jī);7.風(fēng)機(jī);8.單風(fēng)道燃燒器;9.冷風(fēng)門

    生產(chǎn)中存在的問題:

  1)煤磨廢氣和窯一次風(fēng)共用1臺(tái)風(fēng)機(jī),造成2個(gè)系統(tǒng)互相干擾。如一次風(fēng)增大時(shí),磨內(nèi)風(fēng)速快,煤粉細(xì)度粗,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量高;反之,磨內(nèi)風(fēng)速慢,產(chǎn)品細(xì)度細(xì),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量低。若打開冷風(fēng)門增加風(fēng)量,對(duì)煤磨的烘干能力和臺(tái)時(shí)產(chǎn)量影響更大,互相干擾使煤磨和窯系統(tǒng)操作不穩(wěn),難以達(dá)到最佳工藝狀態(tài),限制了煤磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的提高,煤粉細(xì)度也在10%~15%(80μm篩余)范圍內(nèi)波動(dòng)。

  2)單風(fēng)道燃燒器廢氣用量大、黑火頭長(zhǎng)、燃燒不完全,熟料熱耗高。據(jù)熱工測(cè)定,窯正常生產(chǎn)用煤灰分25%、揮發(fā)分>25%時(shí),噴煤量在12t/h,此時(shí)一次風(fēng)占燃燒空氣總量的30%,當(dāng)煤灰達(dá)到30%以上時(shí),一次風(fēng)比例必須達(dá)到35%,否則就會(huì)出現(xiàn)風(fēng)煤混合不均,燃燒狀況不佳的現(xiàn)象。過多的使用煤磨廢氣,致使入窯二次風(fēng)比例降低,熟料熱耗升高。單風(fēng)道燃燒器黑火頭長(zhǎng)度一般控制在500mm左右,但該窯黑火頭長(zhǎng)度在1?5m,煤粉燃燒速度慢、燃盡率低,未燃盡的部分煤粉粗顆粒沉落在熟料中,另一部分則被廢氣帶走在窯后部燃燒,使窯尾溫度達(dá)到300℃。

2 改造措施

    根據(jù)系統(tǒng)存在的問題,決定將煤磨和窯2個(gè)系統(tǒng)分開,以解決工藝調(diào)整過程中的互相干擾問題。同時(shí)使用新型燃燒器取代現(xiàn)有單風(fēng)道煤粉燃燒器。

  1)煤磨安裝袋式除塵器。窯與煤磨系統(tǒng)分開,必須解決廢氣達(dá)標(biāo)排放問題。為此投資60萬元,在煤磨細(xì)粉分離器后安裝1臺(tái)CGN-14型煤磨袋式除塵器,并重新配置了排風(fēng)機(jī)。廢氣由細(xì)粉分離器出來進(jìn)入袋式除塵器凈化處理后排入大氣,粉塵排放濃度≤50mg/m3。同時(shí)拆除細(xì)粉分離器到窯頭鼓風(fēng)機(jī)的管路、設(shè)備。為了滿足煤磨提高產(chǎn)量后對(duì)細(xì)度的要求,降低了煤磨平均球徑。改造后工藝流程見圖2,系統(tǒng)主要設(shè)備見表1。

圖2 改造后煤磨及窯頭燃燒系統(tǒng)工藝流程

1.細(xì)粉分離器;2.CGN-14型袋式除塵器;3.螺旋輸送機(jī);4.提升機(jī);5.分格輪;6.煤粉倉(cāng);7.排風(fēng)機(jī);8.雙管螺旋喂料機(jī);9.螺旋泵;10.羅茨風(fēng)機(jī);11.高壓離心風(fēng)機(jī);12.雙風(fēng)道燃燒器

表1 煤磨系統(tǒng)主要設(shè)備

    2)使用新型雙風(fēng)道燃燒器。選用KBN380新型雙風(fēng)道煤粉燃燒器,該燃燒器除具有多風(fēng)道燃燒器的優(yōu)點(diǎn)外,更主要的是消除了燃燒帶局部高溫現(xiàn)象,使火焰溫度分布更合理,有利于窯的長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)。KBN系列新型雙風(fēng)道燃燒器有效地克服了多風(fēng)道燃燒器的不足,具有以下優(yōu)點(diǎn):

 、偃∠藘(nèi)風(fēng)風(fēng)道,采用可調(diào)式旋流器,使外風(fēng)道旋流強(qiáng)度可以根據(jù)窯煅燒工況隨意調(diào)整。(待續(xù))

 
  

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收錄時(shí)間:2011年02月23日 22:09:01 來源: 作者:


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